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電磁流量計在大慶石化廢水處理廠預(yù)處理系統(tǒng)改造工程中的應(yīng)用

來源:作者:發(fā)表時間:2017-08-31 09:37:04

 摘要:針對大慶石化公司廢水處理廠預(yù)處理系統(tǒng)存在的管道、泵輪易堵,除油效果不佳,無除硫措施以及無法實(shí)現(xiàn)不停工檢修等問題,在盡量利舊的原則下,通過增設(shè)格柵、調(diào)節(jié)除油罐、COD在線分析儀、電磁流量計、加藥除硫裝置以及對氣浮單元進(jìn)行優(yōu)化等措施,實(shí)現(xiàn)了預(yù)處理系統(tǒng)水量水質(zhì)的均衡穩(wěn)定、系統(tǒng)無需停工檢修的功能,提高了廢水處理廠的抗沖擊負(fù)荷能力,以供石化行業(yè)相關(guān)技術(shù)人員參考。

 
1 工程概況
        大慶石化公司廢水處理廠始建于1993年,原處理能力為600m3/h,采用傳統(tǒng)老三套工藝(隔油、氣浮、生化),出水水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)二級標(biāo)準(zhǔn)。隨著煉油廠煉油能力擴(kuò)大以及環(huán)保要求的提高,原廢水處理廠需要進(jìn)行提標(biāo)改造。改造后處理能力提高至800m3/h,出水水質(zhì)滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)。改造工程投產(chǎn)運(yùn)行后出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
 
        廢水處理廠改造后總的處理流程為格柵—沉砂—調(diào)節(jié)除油—斜板除油—兩級氣浮—A/O生化處理—纖維束過濾。
 
        煉化企業(yè)含油廢水具有水質(zhì)、水量波動大、COD、油、SS含量高、污染物成分復(fù)雜的特點(diǎn),預(yù)處理主要任務(wù)是去除水中懸浮物、油,調(diào)節(jié)pH,使水量及水質(zhì)均衡穩(wěn)定,其處理效果好壞直接關(guān)系到后續(xù)處理單元能否正常穩(wěn)定運(yùn)行,本文介紹了該項(xiàng)目中預(yù)處理即A/O生化處理之前的改造方案。
 
2 原預(yù)處理部分存在問題
2.1 工藝流程(見圖1)
 原預(yù)處理系統(tǒng)流程
        圖1中原水由管道重力流入1#、2#沉砂池,2座沉砂池并聯(lián)運(yùn)行。廢水經(jīng)沉砂池去除沙礫后,進(jìn)入提升水池(亦作泵前集水池),經(jīng)泵提升進(jìn)入調(diào)節(jié)除油罐,調(diào)節(jié)除油罐采用立式除油罐,是一種重力分離型除油設(shè)備,在除油罐內(nèi)去除浮油和部分粒徑較大的分散油后,出水進(jìn)入斜板除油池進(jìn)一步去除細(xì)小分散油,斜板除油池在池內(nèi)設(shè)置了傾角為45°平行波紋板,用以去除60μm以上粒徑的分散油粒。斜板除油池出水進(jìn)入中和水池,在此進(jìn)行酸堿調(diào)節(jié)及氣力攪拌后,進(jìn)入一級、二級氣浮池,兩級氣浮均采用加藥溶氣氣浮,進(jìn)一步去除水中細(xì)小的懸浮物以及乳化油,二級氣浮池出水進(jìn)入后續(xù)生物處理單元。
 
2.2 原預(yù)處理系統(tǒng)存在的問題
通過現(xiàn)場踏勘并分析原有預(yù)處理工藝,確定該預(yù)處理流程存在如下問題:
        (1)前端缺少格柵攔截進(jìn)水中的大顆粒物。廢水處理廠進(jìn)水雜物較多,多次發(fā)生過管道、泵輪堵塞等故障,嚴(yán)重時引起電機(jī)燒毀。
        (2)調(diào)節(jié)除油罐容積為10 000m3,僅有除油功能,無水量調(diào)節(jié)和均質(zhì)功能。煉油廠各生產(chǎn)裝置在運(yùn)行過程中難免發(fā)生意外,導(dǎo)致瞬間大流量高濃度廢水外排。如果這部分水直接進(jìn)廢水處理廠,必將影響系統(tǒng)正常運(yùn)行,甚至導(dǎo)致微生物死亡,產(chǎn)生污泥上浮、流失等事故。
        (3)根據(jù)廢水處理廠運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),生化處理構(gòu)筑物進(jìn)水硫化物應(yīng)控制在5mg/L以下,高于此值將對生化池中微生物生長產(chǎn)生抑制作用。根據(jù)業(yè)主提供廢水處理廠2005年月平均硫化物數(shù)值,硫化物波動比較大(見表1),全年平均為8.7mg/L,原處理工藝流程中無去除硫化物措施。
進(jìn)水硫化物含量
(4)廢水處理廠進(jìn)水沒有水質(zhì)監(jiān)控儀表,無法根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)情況及時調(diào)整操作。
(5)兩級氣浮均采用加藥氣浮方式,氣浮產(chǎn)泥量大,占“三泥”(油泥、浮渣、剩余污泥)處理總量的2/3以上,“三泥”裝置脫水費(fèi)用高。另外氣浮池分離浮油含有較多藥劑成分,難以回收利用。
(6)調(diào)節(jié)除油罐、提升水池均為1座,無法實(shí)現(xiàn)不停工檢修。
 
3 改造措施
        根據(jù)上述分析結(jié)果,確定如下改造方案,見圖2。
優(yōu)化后的工藝流程
改造內(nèi)容如下。
(1)增加2臺格柵。在兩座沉砂池進(jìn)水渠道前,各安裝1臺機(jī)械格柵,利用格柵攔截較大顆粒污染物,并通過螺旋輸送器將柵渣運(yùn)出系統(tǒng),保護(hù)后續(xù)管道和設(shè)備。柵條間隙20mm,機(jī)械格柵設(shè)計兩種自動啟動方式:由PLC根據(jù)格柵前后液位差或時間定時控制;同時機(jī)旁設(shè)置急停、啟動按鈕。
 
(2)改造提升系統(tǒng)。新建1座提升水池,新增1臺變頻水泵。提升系統(tǒng)改造流程見圖3,改造后的流程可以實(shí)現(xiàn)的功能為:
        ①新舊兩座提升水池之間設(shè)置聯(lián)通閥門,2座提升水池可以實(shí)現(xiàn)串并聯(lián)運(yùn)行;
        ②減少水泵啟停次數(shù)。現(xiàn)有泵房為地上式泵房,提升水池為地下式,水泵啟動前需要開啟真空系統(tǒng),啟動時間較長,操作麻煩。新增1臺自吸泵,水泵提升能力為600m3/h,該水泵配置變頻控制,可以跟蹤提升水池液位自動改變頻率,以調(diào)節(jié)提升水量,從而減少水泵啟停次數(shù)。
 
        同時,調(diào)節(jié)除油罐進(jìn)水管線上設(shè)置COD在線分析儀,及時了解水廠進(jìn)水COD狀況。
 廢水提升系統(tǒng)改造流程
(3)改造調(diào)節(jié)除油罐系統(tǒng)。
        新建1座與原有調(diào)節(jié)除油罐相同的罐體,并在新建罐體上設(shè)置液位變送器,出水管道增設(shè)電動控制閥、電磁流量計。改造后調(diào)節(jié)除油罐系統(tǒng)流程見圖4。可以實(shí)現(xiàn)功能為:
        ①2座除油罐串聯(lián)運(yùn)行。正常情況下,打開閥門V1、V2、V4、V1′、V3′,關(guān)閉閥門V5、V3、V2′、V6原有10 000m3除油罐起除油作用,新建調(diào)節(jié)除油罐起到水質(zhì)調(diào)節(jié)和均質(zhì)作用。
        ②2座除油罐并聯(lián)運(yùn)行。打開閥門V1、V1′、V2、V2′、V5、V6,關(guān)閉閥門V4、V3、V3′,2座除油罐并聯(lián)運(yùn)行,在保證除油效果情況下,實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)除油罐不停工檢修。
        ③新建除油罐作為二次除油罐。當(dāng)進(jìn)水中含油量過高時,可以打開閥門V1、V2、V4、V1′、V2′,關(guān)閉閥門V5、V3、V3′,新建除油罐作為二次除油罐,以提高除油效率。
        ④超聲波液位計可以實(shí)時監(jiān)測新建調(diào)節(jié)除油罐液位,并可與電磁流量計和電動調(diào)節(jié)閥組成控制系統(tǒng),充分利用調(diào)節(jié)除油罐調(diào)節(jié)能力,保證后續(xù)處理構(gòu)筑物進(jìn)水流量相對穩(wěn)定。
 調(diào)節(jié)除油罐系統(tǒng)改造工藝流程
(4)改造氣浮系統(tǒng)。采用國內(nèi)專利高效溶氣技術(shù),重點(diǎn)對兩級氣浮的溶氣系統(tǒng)進(jìn)行改造。改造后溶氣系統(tǒng)可產(chǎn)生30μm左右微小氣泡,微小氣泡能充分捕捉極細(xì)小的懸浮物、分散油、乳化油,可在不投藥狀態(tài)下運(yùn)行。為確保運(yùn)行效果,取消原一級氣浮加藥系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無藥氣浮;保留二級氣浮加藥系統(tǒng),以去除水中表面帶負(fù)電荷的懸浮物及剩余乳化油。改造后二級氣浮系統(tǒng)運(yùn)行成本降低,一級氣浮浮渣不含任何藥劑,減少浮渣量,便于浮油回收。一級氣浮出水油含量可降至30mg/L,二級氣浮出水油含量可降至20mg/L。一級氣浮改造為無藥氣浮后,按照一級氣浮投加絮凝劑30mg/L,水量800m3/h,浮渣含固率為4%計算,則每天可以減少浮渣量14.4m3。
 
        氣浮單元改造后的工藝流程見圖5
 氣浮單元優(yōu)化后工藝流程
(5)增加除硫措施。增加氯化鐵加藥化學(xué)脫硫系統(tǒng),以達(dá)到去除水中硫化物的目的。反應(yīng)機(jī)理如下:
20170831094646.jpg
        由式(1)~式(3)可知,廢水中有毒硫化物或硫氫化物可被氧化為硫代硫酸鹽和硫酸鹽。但硫代硫酸鹽毒性超過硫化物,在通常情況下硫代硫酸鹽轉(zhuǎn)變?yōu)榱蛩猁}的反應(yīng)較為緩慢,大約只有10%的硫代硫酸鹽被氧化為硫酸鹽,需向水中投加催化劑,如硫酸錳、氯化銅和氯化鐵等,以提高硫代硫酸鹽轉(zhuǎn)化率。由于氯化鐵具有強(qiáng)腐蝕性,設(shè)計使用中須做好相應(yīng)防護(hù)措施,如選用塑料加藥管道,加藥罐、加藥泵周圍地面貼耐酸堿瓷磚。
 
4 改造后的效果
4.1 調(diào)節(jié)除油罐出水水量
        由圖6可以看出,改造后的調(diào)節(jié)除油罐出水穩(wěn)定,為后續(xù)處理單元穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造了良好條件。
改造后調(diào)節(jié)除油罐出水量
4.2 COD去除效果
        由圖7可以看出,改造后COD去除率在20%~40%,改造后預(yù)處理部分COD由進(jìn)水的680~936mg/L降至出水的500~600mg/L,同時預(yù)處理部分起到了均質(zhì)效果。
改造后 COD去除效果
4.3 除油效果
        由圖8可以看出,改造后除油率在90%以上,預(yù)處理部分出水的油含量穩(wěn)定在20mg/L以下。
改造后除油效果
5 改造費(fèi)用
        預(yù)處理部分改造總費(fèi)用為893萬元(見表2)。
預(yù)處理部分改造費(fèi)用
6 結(jié)語
        通過增設(shè)格柵、調(diào)節(jié)除油罐、COD在線分析儀、電磁流量計、加藥除硫裝置以及對氣浮單元進(jìn)行優(yōu)化等措施,實(shí)現(xiàn)了石化廢水處理廠預(yù)處理系統(tǒng)水量水質(zhì)的均衡穩(wěn)定、系統(tǒng)無需停工檢修的功能,提高了廢水處理廠的抗沖擊負(fù)荷能力,以期為石化行業(yè)相關(guān)廠區(qū)的改擴(kuò)建提供參考。
 
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